膨胀土路基推平碾压施工技术

2022-11-06 10:54:49 路拌机租赁

        膨胀土路基推平碾压施工技术:膨胀土路基的强度低、稳定性差、膨胀性均给公路工程质量带来极大的危害,必须进行特殊处理。膨胀土问题是困扰内邓高速公路建设的一大技术难题,也是我单位施工的一大技术难题。设计采用的是掺灰处理来提高CBR值及稳定性。为了节约投资,通过和业主、设计单位共同研究,结合我项目部实际情况,寻求和制定了一套既能满足规范要求,又能节约投资、确保质量的优化方案——路基膨胀土填心、灰土包边施工方案。


路拌机租赁施工

1.工程概况


内邓高速公路第No2合同段施工桩号自K22+873至K50+050;全长27.2Km。其中路基土方约149万方,全路段均分布有膨胀土。


通过对弱、中膨胀土、石灰改性膨胀土的基本物理特性、击实特性、胀缩特性、强度特性(CBR值)进行试验研究,得出了膨胀土填筑指标的控制范围,石灰改性土的掺入比。在此基础上,通过对比分析,最终采用路基中部填筑膨胀土,路基底、边、顶用灰土进行封闭的包边方案。下面就膨胀土试验检测方法及施工方案进行说明。


2.膨胀土判别


根据工地试验室的实际情况各各项指标的试验操作难易程度,最终选定自由膨胀率、液限和塑性指标三个指标来判定填料的膨胀性


填料膨胀土等级判定标准          


膨胀潜势等级指标


弱膨胀土


中膨胀土


强膨胀土


液限(%)


40~50


50~70


>70


塑性指数


15~28


28~40


>40


自由膨胀率(%)


35~55


55~80


>80


<0.002mm胶粒含水量(%)


<35


35~50


>50


标准吸湿含水率(%)


2.5≤ωl<6.8


4.8≤ωl<6.8


ωl>6.8


3.取土场地土质分布调查及使用划分


我标段对小刘沟取土场进行了土质调查,采用洛阳铲探查,共计两个断面,6个点,探取深度2.3米,经试验检测,除靠近东北侧凹洼处为砂类土,其余5个点在2.3米取出的土样均为高液限粘土及膨胀土,不能直接用于路基填筑。将该取土场划分为4个取土区,分别定性,定案,定量定点使用。


划分:西南为1区,东南为2区,东北为4区,西北为3区。


定性:经试验后,西南为1区土质自由膨胀率44%,液限53%,塑性指数34。判定为高液限粘土,弱膨胀土。


东南为2区土质自由膨胀率52%,液限62%,塑性指数39。判定为高液限粘土,弱膨胀土。


西北为1区土质自由膨胀率50%,液限46%,塑性指数29。判定为低液限粘土,弱膨胀土。


东北为4区土质自由膨胀率42%,液限41%,塑性指数19。判定为低液限粘土,弱膨胀土。


定案:满足《内邓高速69号文件》关于弱膨胀土填筑路基设计的要求。


定点使用:西南区为1区该土用于K37+853.5—K39+000段和K39+000—K40+565段,封层7%石灰改良弱膨胀土的路基填筑。


东南区为2区该土用于K35+694—K37+853.5段,封层7%石灰改良弱膨胀土的路基填筑。


西北区为3区该土用于K41+432—K45+200段,7%石灰改良弱膨胀土封层,7%石灰改良弱膨胀土2.5米包边及弱膨胀土填芯的路基填筑。填至94区顶。


东北区为4区该土用于二工区二队(K32+776—K35+694)和二工区6队(K40+565—K41+432)封层7%石灰改良弱膨胀土的路基填筑。


4.膨胀土路基包边实施方案


依据《内邓高速69号文件》关于弱膨胀土填筑路基设计要求,膨胀土填心路基施工:底部采用40㎝厚7%石灰改善土进行封层处理,顶部路床部分采用40㎝厚7%石灰改善土进行封层处理,两侧包边厚度250㎝(垂直厚度)7%灰土,详见包边断面图。


4.1施工前的准备工作


掺灰土路基要求石灰等级应为三级以上,生石灰块应在使用前7~10天充分消解,每吨石灰消解需用水量一般为500~800㎏。消解后的石灰应保持一定的湿度,以免过干飞扬,但也不能过湿成团。消石灰中不得含有未消解充分的生石灰颗粒或其他杂质与石块。要加强贮运管理,尽量做到随运随用,石灰存放期不宜超过15天。


4.2路基填筑基底处置


路基施工前先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施,水沟的断面为80×80cm。地面横坡缓于1:5时,清除地表草皮、腐殖土后,原地面经压实,验收合格后,可直接在地面上填筑路堤。


地面横坡为1:5~1:2.5时,在清除地面草皮杂物后,应将原地面挖成台阶,台阶宽度不小于2m,高度为0.2~0.3米,台阶顶面做成向内倾斜2%~4%的斜坡。


场地清理完成后,应全面进行静压,使其达到规定要求。静压采用小型振动压路机械 进行光碾检验(压2~3遍),不宜采用振动碾压,以免破坏土体原有的结构性,使其强度降低。在碾压过程中,如发现土过干、表面松散,应适当洒水;如土过湿,发生“弹簧” 现象,应采用挖开晾晒、换土、掺石灰或根据具体情况决定是否施工垫层等措施进行处理。


4.3路基底封层改性土施工


    基底清理、压实完毕,经检验合格设计要求以后,即可进行路基底封层施工。


底封层采用40cm厚掺7%的石灰改性土进行封底。施工时可分两层进行,每层压实厚度为20cm,松铺厚度按25~28cm,不宜大于30cm控制。


施工控制含水量按最佳含水量控制。


4.4路基填筑施工工艺


路基填筑从经过处理的原地面,按照横断面全宽分成水平层次,逐层向上填筑,并分层压实。当原地面高低不平时,先从最低处分层填筑。


施工含水量的控制:


1)素土:施工控制含水量=室内击实最优含水量+3%


2)灰土:施工控制含水量=室内击实最优含水量


包边层位具体流程:


1)全断面摊铺素土,保证素土的天然含水量不大于最优含水量+7%。


2)晾晒2~3个小时后、用铧犁进行翻晒1~2个小时,配合旋耕机破碎土团重复以过程2~3遍。具体翻晒时间长短根据现场的气候条件调整。


3)对包边部分进行布灰,用刮板将石灰均匀摊开,石灰摊铺完后,表面应没有空白位置。


4)用路拌机、旋耕机进行灰土拌和,拌和深度应达到下承层1cm,路拌1~2遍,在拌和过程中,若发现含水量较小,应进行洒水。


5)若填心素土的土团粒径较大,用路拌机对素土部分拌和1遍,破碎土团,保证路拌后粒径<5cm的土团达到90%以上。


6)用压路机走一遍后,用平地机进行粗平,个别不平处用人工配合找平。


7)碾压。按以下碾压顺序进行:第1、2遍采用静压,第3遍采用弱振,第4遍采用强振,第5~8遍采用静压。当抽检不合格时,若含水量在控制范围内,增加1遍强振,1遍静压;若含水量太低,进行洒水后进行复压,同样增加1遍强振,1遍静压。


4.5施工应注意的事项


包边采用灰土的厚度要保证,两侧包边垂直厚度2.5米(修坡后厚度)。包边部分与填心部分同时铺设,用路拌机打碎,并轻压1~2遍,然后对两侧包边部分洒铺石灰并搅拌均匀。


包边回填段的包边应与内部填料铺筑碾压同步进行。


路基的施工应尽量避开雨季作业,加强现场排水,保证地基和已填筑的路基不被水浸泡。


施工中避免土体含水量增加是一个重要的问题,除了在取土场设置完整有效的排水系统外,最主要的是尽量缩短每层土全过程的施工时间。


在摊铺和翻晒时间内遇雨,是膨胀土路基施工之大忌。松散的块状膨胀土,具有好的渗透性蓄水性,遭受雨淋的未碾压土或碾压不密实的土体,含水量将大大增加,含水量过大的膨胀土,增加翻晒时间,往往是徒劳无功达不到预期的目的。一是翻晒过程中可能再次遇雨,二是翻晒的结果往往外部干硬,内部湿软,或者是上面形成干壳而下面湿度依然,造成进一步的碾压或翻晒困难,碾压时极易形成表面松散或底部软弹,或大或小的局部软土区,密实度依然很低。遇到这种情况时,为了不影响工程进度,可以考虑加生石灰粉吸收多余的水分,及时碾压,改良或加固。排除降雨或其他可能增加含水量的因素,尽量争取在二个雨天的间隙时间完成一层土的施工全过程。


避免含水量的快速下降则是一个相反的问题。公路所在地春季风速较大。夏季温度高,秋冬季比较干燥,大部分时间的地表蒸发量都较大,松铺表层含水量下降很快,容易降低到最最佳含水量以下,造成压实困难,或需洒水才能进行压实的情况。因此,施工中应做到快速推铺、快速碾压,以便在最佳含水量附近压实到规定的压实度。


出现含水量偏低时应先测出土的实际含水量后计算出要加入的水量,洒水后应闷12小时之后再进行碾压。在含水量偏低的情况下,虽然可采取增大压实功的办法而勉强达到压实度,但这样会增大路堤的膨胀力,不宜采用。


路基在施工过程中碾压好的每层土,在下一层施工前,有一段搁置期,在这个期间内已碾压好的土层受大气降水、风吹日照的影响,含水量处于动态的变化之中,土体会随着含水量的变化产生收缩或膨胀变形,裂缝即是变形的一部分。裂缝的形成不同程度上破坏了土体的整体性,作为膨胀土路基的裂缝来说,最大危害在于雨水沿裂缝浸入后,引起土体含水量的变化,导致土体膨胀变形,干密度和强度的下降。施工过程中应尽量减少有影响的裂缝产生,避免裂缝形成后遇雨,具体应采取如下措施:合理安排施工,尽量减少碾压后的搁置时间;降雨前通过碾压使一部分裂缝消失,降雨后应及时进行复压,这对保证路基密实度很有必要;确保碾压的均匀;由两边向中部碾压以保证边部的压实度,且路基边部应适当加宽填。


对于膨胀土,含水量越均匀,颗粒越细,结构越易于达到紧密状态,膨胀性最小,强度较大,工程性质相对较好,所以,土体在充分搅拌后再碾压,从整体上看可以达到既节省施工成本,又提高了施工质量的效果。


5.经济效益分析


通过本工法在我施工合同段的应用证明经济效益较为显著。由于该项目所在地区广布弱、中性膨胀土,附近没有符合规范的标准的普通土,符合标准的普通土距现场约30KM 以外,且便道状况极差,需花费大量的资金去维修便道,且远距离无法保证进度要求,成本高,按此施工,项目部必然是亏损的;采用石灰对弱膨胀土进行改性处理,用处理后的膨胀土包边、弱膨胀土填心的方法,其工艺虽稍有复杂,但运距短,利润高,效益好,据测算,该项目采用该工法施工为建设单位节省投资达1000万元,为施工单位创造利润350万元。路拌机租赁


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